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浮法玻璃廠:生產(chǎn)經(jīng)營呈現(xiàn)穩(wěn)中有升穩(wěn)中向好態(tài)勢

放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2018-09-27 瀏覽次數(shù):319
核心提示:日產(chǎn)量持續(xù)突破10700重量箱、產(chǎn)品一級品率達90%、成本費用不斷下降進入9月份,萍礦集團浮法玻璃廠產(chǎn)品產(chǎn)量、質量和經(jīng)濟效益穩(wěn)中
      日產(chǎn)量持續(xù)突破10700重量箱、產(chǎn)品一級品率達90%、成本費用不斷下降……進入9月份,萍礦集團浮法玻璃廠產(chǎn)品產(chǎn)量、質量和經(jīng)濟效益穩(wěn)中有升、穩(wěn)中向好,生產(chǎn)經(jīng)營呈現(xiàn)良好態(tài)勢。
 
      自今年3月份復產(chǎn)以來,浮法玻璃廠抓住玻璃產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、轉型升級的機遇,通過創(chuàng)新工藝、管控成本、強化管理等一系列舉措,有力促進了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。

      改革創(chuàng)新玻璃工藝,提升生產(chǎn)能力,壓縮成本費用
 
      浮法玻璃廠通過深層水包、鼓泡器的使用,在同等燃料量的情況下,提高了拉引量,使產(chǎn)品一級品率達到90%;通過對燃料槍、采裝人工分片進行技術改造,以及對桁車安裝起吊安全監(jiān)測設備等措施,減少了燃料消耗、產(chǎn)品缺陷和玻璃破損,提升了產(chǎn)品質量;燃料采用清潔能源天然氣,優(yōu)化工藝后減少環(huán)保脫硫費用60多萬元;玻璃裝片采用噴粉工藝,較之前采用防霉紙節(jié)約包裝成本約60萬元,防霉效果也更好。
 
      加強成本管控,細化成本指標,深入提質增效
 
      浮法玻璃廠通過制定下發(fā)車間考核目標,各車間與廠部簽訂責任狀,建立成本控制目標責任體系,全過程、全方位進行成本監(jiān)控、比較、分析。各車間全面加強用電、用水管理,狠抓修舊利廢、節(jié)能降耗等工作,千方百計降本增效。目前,純堿通過廠對廠直供采購,壓縮中間商利潤,節(jié)約采購成本約13萬元;而且純堿單耗減少至10.46kg/wb,降低單位成本0.28元/重量箱;電力單位成本也比測算成本減少了0.26元/重量箱。
 
      強化內(nèi)部管理,嚴控費用支出,挖掘企業(yè)潛力
 
      浮法玻璃廠通過制定并嚴格執(zhí)行非生產(chǎn)性費用支出管理辦法和報銷規(guī)定,今年上半年非生產(chǎn)性費用支出同比下降6.67萬元,下降比例為33%。通過加強銷售管理,進一步穩(wěn)定和拓展用戶,產(chǎn)品銷量不斷增加。深化三項制度改革,有效降低人工成本。同時,對儲運轉運裝卸玻璃原片實行承包責任制,目前已節(jié)約成本支出近30萬元。
 
 
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