浮法生產(chǎn)線主要使用能源是天然氣,天然氣能耗占生產(chǎn)成本的60%以上,天然氣能耗的高低與天然氣的熱值、原料成分、熔窯保溫措施以及熔化工藝制度等密切相關(guān)。一般來說,國內(nèi)大部分玻璃生產(chǎn)企業(yè)的原料都很難達(dá)到高品質(zhì)要求,通常會(huì)采用高溫熔化來彌補(bǔ)原料品質(zhì)缺陷對(duì)玻璃質(zhì)量的影響,但如此一來生產(chǎn)能耗就會(huì)非常高。
滇凱公司的浮法生產(chǎn)線采用的也是高溫熔化工藝,由于近年來天然氣、碎玻璃等價(jià)格持續(xù)上漲,生產(chǎn)成本的巨大壓力嚴(yán)重影響公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。如何改變現(xiàn)狀走出一條適合自己快速發(fā)展的道路?浮法工藝攻關(guān)小組的成員們有了一個(gè)大膽的想法——調(diào)整熔化工藝制度。
浮法工藝攻關(guān)小組從產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的主要因素著手,不斷嘗試調(diào)整熔化工藝制度??紤]到產(chǎn)品中氣泡產(chǎn)生的主要原因是池底溫度過高,要解決點(diǎn)狀缺陷就必須降低池底溫度,每一次參數(shù)的微調(diào),都可能引起質(zhì)量的大幅波動(dòng),攻關(guān)小組頂住壓力,秉承“敢于否定自己”的工作理念,不斷嘗試調(diào)整。過程中,參數(shù)的變動(dòng)規(guī)律讓工藝小組成員震驚,在碎玻璃配比適當(dāng)下調(diào)的情況下,天然氣日耗不增反降。據(jù)攻關(guān)小組成員介紹:“按照常規(guī),碎玻璃添加配比下降,天然氣消耗必定會(huì)上升,因?yàn)樗椴A鸬街邸⒔档湍芎牡淖饔?,而目前公司的熔化工藝已基本達(dá)到低溫熔化,如此一來既能解決主要的質(zhì)量問題,又能降低天然氣消耗,從而達(dá)到節(jié)能目的”。這一做法顛覆了浮法玻璃生產(chǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)思想,實(shí)現(xiàn)了工藝技術(shù)的革新。
本次工藝制度的突破大幅降低了生產(chǎn)成本,減弱了能耗因素對(duì)公司發(fā)展的制約。同時(shí)也讓大家深刻地意識(shí)到,固有標(biāo)準(zhǔn)也不一定是最佳的,面對(duì)新環(huán)境、新形勢(shì),要勇于嘗試和創(chuàng)新,進(jìn)一步革新工藝技術(shù)。信念改變思維,思維改變心態(tài),心態(tài)改變行動(dòng)。下一步,滇凱公司浮法工藝攻關(guān)小組將再向超低溫熔化發(fā)起挑戰(zhàn),進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,為公司今年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)全力以赴。